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      破碎機碎石:錘式破碎機傳動裝置常見故障和解決方法

      破碎機碎石:錘式破碎機傳動裝置常見故障和解決方法

      發表日期:2018-05-23

      導讀: 錘式破碎機常用于水泥、化工、電力、冶金等工業部門破碎中等硬度的物料。錘式破碎機作業過程中,傳動裝置過熱問題常常發作。傳動裝置是錘式破碎機的動力部件,一旦呈現問題將導致設備停機,嚴峻影響出產功率。錘破傳動裝置常常呈現的毛病現象、原因及解決辦法如下: 01錘式破碎機傳動裝置的組成 以某煤礦出產線為例,錘…

      錘式破碎機常用于水泥、化工、電力、冶金等工業部門破碎中等硬度的物料。錘式破碎機作業過程中,傳動裝置過熱問題常常發作。傳動裝置是錘式破碎機的動力部件,一旦呈現問題將導致設備停機,嚴峻影響出產功率。錘破傳動裝置常常呈現的毛病現象、原因及解決辦法如下:

      破碎機碎石

      01錘式破碎機傳動裝置的組成

      以某煤礦出產線為例,錘破用于大塊原煤及矸石的破碎。錘式破碎機傳動裝置(見圖1)主要由礦用隔爆電動機輸出動力,經裝有小皮帶輪的短軸組件,經過窄V形帶將動力傳遞給破碎機。其裝置經過聯接罩、調整軸等固定在破碎機箱體座上、經過調整軸能夠調理皮帶的裝置位置。

      錘式破碎機短軸組件主要由短軸、兩盤圓錐滾子軸承、軸承座等組成。如圖2所示,結構簡略,但在實踐裝置和運用過程中,常常會呈現毛病。因而本文將共享呈現毛病的原因以及排除毛病的辦法。

      02錘式破碎機傳動裝置毛病剖析

      因為操作不妥或許忽略日常維護,錘式破碎機在作業時,傳動裝置簡單呈現毛病,嚴峻時破碎機停止作業,然后影響出產功率。

      1傳動裝置軸承抱死

      修理傳動裝置時,每次打開軸承蓋經過查看光滑脂就能夠判別傳動裝置軸承的好壞。如呈現光滑脂變色,然后在清洗的過程中發現軸承翻滾體及保持架發藍,乃至開裂的情況,就要剖析軸承損壞的原因。不然即便替換新軸承,也會呈現毛病。

      許多情況是軸承在作業過程中發生很多的熱,短時間無法散掉,導致軸承溫度急劇升高,終將軸承抱死。這種現象在設備的大修以及出產效勞現場是很遍及的。具體原因有以下幾方面:

      1)裝置不妥

      ①裝置時軸承外圈與軸承座孔或軸承內圈與軸合作不妥。

      有時軸承因為急劇升溫,導致軸承外圈與軸承座孔發作膠合。在修理的過程中運用氣割將軸承外圈漸漸割成幾小塊,終用鏨子敲下。對其呈現的溝痕,經過刷鍍或許噴涂再修磨,精度達到運用要求。

      但是在實踐的裝置過程中,有時沒有修磨內孔和丈量其尺度,替換新軸承進行裝置,試車后發現溫升過高。隨后進行拆檢丈量剖析,發現軸承座孔已變形,使軸承外圈部分受揉捏,導致軸承的徑向空隙變小,其翻滾體翻滾不均勻,磨損加重,發生熱量。軸承內圈與軸空隙過大,軸承內圈隨翻滾體與軸一同翻滾,呈現沖突使軸承發熱、振蕩。

      ②裝置時軸承加熱溫度操控不妥。

      翻滾軸承與軸的合作選用過盈合作,在裝置時選用軸承加熱器進行加熱,工藝要求加熱的溫度操控在80~100℃,高不超過120℃。加熱后敏捷取其內圈裝在軸頸上。在加熱操作時調試軸承加熱器溫度過高,則會使其發生回火而致硬度和精度下降,然后軸承溫度升高,導致軸承加重磨損損壞。

      ③裝置時軸承空隙調整不妥。

      裝置短軸時,首先將軸承外圈裝到軸承座上,并裝置到位。然后將軸承內圈裝置到接近軸肩的一側。再將隔套Ⅱ、第2盤軸承內圈順次裝置到軸上,隨后把隔套I、隔套Ⅲ、透蓋、圓螺母、止退墊等裝置好。用百分表進行軸向空隙查看,經過調理圓螺母改變軸向空隙。

      但在實踐作業中,有時只憑手感進行調試,空隙過大或許過小,都不能滿意出產需求。總歸,關于空隙可調整的圓錐滾子軸承,在裝置時要調整好軸向空隙,以補償軸在溫度升高時的熱伸長,然后確保軸承的正常作業。

      若軸向空隙過小,易引起軸承發熱,加快點蝕,乃至使翻滾體卡死或膠合損壞;若軸向空隙過大,運動副的沖擊力增大,剛度下降,則會導致作業中發生異聲,乃至會形成嚴峻振蕩或使保持架損壞。

      2)油封問題

      在環境惡劣的井下運用帶副唇的油封,油封的副唇起防塵效果,避免雜質侵入油封密封唇口處,以延伸油封壽數。但副唇處往往光滑不良,沖突力較大,形成油封干沖突而損壞,所以裝置雙唇油封時必定要在雙唇之間填滿光滑脂。

      在實踐裝置過程中,軸承短時間溫升過高,成果發現與油封唇口接觸的軸呈現溝痕,一起還有發藍的顏色可見。因為裝置之前的作業悉數契合大修規范,結合作業經驗,初步判定是油封質量問題,替換油封再進行試車,成果杰出。

      3)空隙問題

      在短軸組件的毛病查看中,發現隔套Ⅱ存在問題。一般隔套Ⅱ不會損壞,除非軸承內圈相對軸翻滾,將隔套Ⅱ研壞,使其尺度變小。在裝置過程中,沒有細心校正隔套Ⅱ尺度,進行拼裝試車。

      成果試車30min左右,溫度高達90℃。剖析得知,軸承外圈尺度由端蓋與軸承座止口已確定,隔套Ⅱ尺度減小,內圈尺度將由圓螺母調理,終壓緊,軸承的軸向空隙變小,使其作業過程中發熱。

      在設備的運用中,因為傳動裝置發作毛病,為了不影響出產,需求替換短軸組件(已試車好)。但是有時卻作業不到10min,短軸軸承溫度急劇升高,將短軸抱死。

      剖析其原因,因為替換的短軸組件是已經試車完好的設備,電機端是正常運用的設備。經現場查看發現,經過6件彈性塊聯接的短軸聯接套與電機端聯接套兩者之間沒有任何空隙,闡明聯接套的互換性存在問題。

      4)光滑問題

      軸承中的光滑脂不宜過多,加脂量過大,會使沖突力矩增大,軸承溫度升高;而加脂量過少,則不能取得牢靠光滑而發作干沖突。一般來講,適合的加脂量為軸承內總空隙體積的1/3~1/2。因而,要按照運用要求,定期注適量的光滑脂。

      2傳動裝置異響

      因為作業環境較差,傳動裝置長期高速作業,油封損壞,煤粉以及水等其他雜質進入軸承,加上光滑不及時,導致其翻滾體呈現銹蝕、輕微點蝕等。假如用一根金屬棒放在其軸承座孔處,另一頭放到耳朵上,就會聽到很明顯的異響。這個時分須泊車檢修,替換軸承。

      3傳動裝置振蕩大

      短軸軸承處在正常狀況時,機器會宣布柔軟、均勻的振蕩聲;當短軸軸承因為磨損導致空隙超出規范,機器的振蕩聲就會加大。這時應泊車檢修,替換軸承。因為短軸傳動是經過皮帶傳動動力,有時皮帶的松緊調理不好,也會形成傳動裝置的振蕩。

      03排除毛病的辦法

      (1)在拆檢修理傳動裝置時,要嚴格執行大修工藝,仔細操作。替換軸承、密封時,要由質檢員對其進行仔細查看。一起對軸徑及軸承座孔等零部件進行尺度校正。

      (2)在替換短軸組件時,應先丈量裝置尺度,以防裝置呈現問題。

      (3)設備作業中仔細查看,發現毛病危險,及時消除。準時替換光滑脂,確保傳動裝置一直處于杰出的作業狀況。


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